高端阀门加工,主要工序有粗扩孔,精铰,攻牙,钻孔等工序。使用台达系统可以节省加工时间,效率提升28%。目前类似机台也是使用数控系统,但是攻牙并没有使用系统控制,加工时间大约28s。由于加工的换刀过程就是XY位移的过程,相比较加工中心换刀至少需要3s时间,6把刀则花费18s效率无法提高。
1 机台配置
(1) 5kW B2马达2个
(2) 0kW B2马达1个
(3) 7.5kW B系列变频器1个
(3) 7.5kW 福田主轴1个
(4) 主轴编码器1个
(5) H6 4轴控制器1个
2 机台结构
图1为类似数控卧式加工机。
图1 类似数控卧式加工机
3 主轴编码器位置
安装注意事项,编码器位置要与实际的转速同步,尽量避免不同步情况发生。安装时同轴度需要保持良好。
图2 主轴编码器位置
4 调试步骤
(1)首先要确认各轴的运动是否正常,使用手轮动作测试各轴是否有落差值。有落差值则表示发出去的脉冲与反馈的脉冲方向相反,更改驱动器输出反向参数即可,或者是伺服线焊线有问题。
(2)确认轴向方向。数控一般坐标系根据右手笛卡尔原则,但是不是绝对的,也可以根据客户的编程需要更换方向。
图3 笛卡尔原则
(3)使用手轮的方式确认零点开关,行程极限是否能碰得到。如果碰不到则需要调整机械,另外一方面也是测试整个行程范围是不是有干涉,避免在跑机时撞机情况。
(4)如果第三步确认没有问题则需要测试回零点方向是否正确。轴向方向和回零点方向都可以在系统参数中修改。
图4 系统参数
(5)设定软件极限,在外部有行程开关的时候设定可以增加一层保护。图5为软件极限设定。
图5 软件极限设定
(6)确认I/O是否动作正常,尤其是急停信号伺服报警信号。这里要特别注意的是伺服报
警信号的作用,急停的重要性就不说了。伺服报警信号如果没有或者不起作用的话是相危险
的,有可能产生撞机的严重后果,小则“机毁”,大则“人亡”,这个需要特别注意。
(7)伺服刚性调整,可以用伺服调机软件或者手工调整。在确保安全的情况可以用手去摇
动丝杆,以无法转动丝杆位置则表示刚性够高了,也可以用软件检测位置误差和定位时间等参数。
(8)主轴方面就比较简单,只要输入电机参数自动学习即可。
(9)编码器相关参数设定,根据编码器每转的脉冲数*4输入到控制参数当中,验证命令
转和实际反馈转速是否一致,这个也比较关键的参数,会影响攻牙。图6编码器相关参数定。
图6编码器相关参数设定
(10)空跑程序三轴联动空跑,要注意的是润滑泵是否有工作,否则会造成机构损坏。空跑
时使用手轮测试功能,缓慢加速。最后自动倍率100%空跑,并观察伺服的负载率、惯量比、峰值负载率和转速等信息有无异常。
(11)以上步骤都没有问题的情况下,开始进行攻牙测试。此外,还有一个需要确认的就是,Z轴的运动的方向与编码器回授的方向要一致,就是说Z轴坐标是正的累加时,编码器回授的值也是正的,反之也是。确认完这个就可以做攻牙,先不放工件空跑,测试攻牙动作是否正常,轴向是否会有震动(伺服刚性不够会有震动)。
(12)当空跑没有问题,那就开始放工件攻牙,要注意的是F值后跟牙距*1000。
(13)检验牙是否合格。
5 工具
通止规,一头能完全旋入螺纹,另外一头不能旋入,则表示牙距是好的。图7是通止规实物图。
图7 通止规
图8是通的情况。
图8 通的情况示意图
图9是止的情况示意图。
图9 止的情况示意图
当牙距没问题的时候,还要看牙是否光亮,放润滑油可以增加光亮。
图10 牙距
6 结束语
此案选用B2 2000转的马达,实际空跑需要用到3000转,而加工时转速比较低,空跑只是瞬间虽然峰值负载超过100%,但是不会导致驱动器报警,正确选用配置可以提高竞争力。目前改机器加工效率已得到客户的认同。