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高压大功率变频器在顶吹转炉生产中的应用

   日期:2013-03-23     来源:工控之家网    作者:工控之家    浏览:30    评论:0    

1、背景情况

    转炉吹炼过程中,炉口会排出大量棕红色的烟气,烟气温度高、含有易燃气体和金属颗粒,按照我国1996年颁布的《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996),对烟气必须冷却、净化,由引风机将其排至烟囱放散或输送到煤气回收系统中备用。抚顺新抚钢炼钢二部生产采用“三吹三”方式,每个转炉都配有一套除尘系统,除尘系统采用二级文氏管烟尘净化方式,烟道直径φl.6m,烟气输送管线820mm,风机型号D700,电机功率440kW/6kV。由于转炉周期性间断吹氧,为满足节能和环保要求,要求风机在整个炼钢工作周期内变速运行,吹氧时高速运行,不吹氧时低速运行。原来采用液力耦合器调速,高速2700r/min(设计2900r/min),低速800 r/min。由于液力耦台器技术的局限性,使得:

    1)调速范围在30%~90%之间,转速不稳定;而且,低速800r/rain仍然偏高,造成能源浪费,高速运行时,液力耦台器有时丢转,转炉炉口冒烟。
    2)经过10多年的使用,液力耦台器已严重老化,需经常更换轴承,造成转炉停产,不能满足连续生产的需要。
    3)电动机的效率低,损耗大,尤其低速运行时,效率极低。
    4)调节精度低、线性度差,响应慢。
    5)起动电流仍比较大,影响电网稳定。
    6)液力耦合器故障时,无法切换至工频旁路运行,必须停机检修。
    7)漏油严重,对环境污染大,地面被油污蚀严重。
    鉴于液力耦台器存在上述众多问题,对其进行改造已成当务之急。为了提高风机的运行效率,解决使用液力耦合器带来的众多问题,新抚钢决定进行变频改造。

2、变频器改造方案

     除尘风机是除尘净化系统的动力中枢,一旦除尘风机不能正常运行,不但影响生产,造成巨大的经济损失,还有可能危胁到现场人员的安全;另外,调速系统工作的环境比较恶劣;同时转炉又周期性间断吹氧;所以,和除尘风机配套的高压调速系统,要求具有极高的可靠性。基于以上工作特点,对变频调速系统的主要要求如下:①要求变频器要有高可靠性,长期运行无故障。②要求变频器有旁路功能,一旦出现故障,可使电机切换到工频运行。③调速范围要大,效率要高。④具有逻辑控制能力,可以自动按照吹氧周期升降速。⑤有共振点跳转置,能使电机避开共振点运行,让风机不喘震。
    经过多方调研、比较,最后新抚钢同北京利德华福技术有限公司台作,共同制定了1号转炉除尘风机的变频改造方案,改造方案如下。

2.1 设备配置(见图1)


图1

    KM-变频器供电的高压真空断路,
    KG1、KG2、KG3-真空接触器,
    BPO-HARSVERT-A067080变频器,
    DJ-440kw/6kv异步电动机,
    KM—原有高压开关,
    M-原有异步自动机,如果将来扩容到630kw/6kw通三相异步电动机,变频器必须具备驱动能力。

    风机高速运行时,如果变频器出现严重故障,延时ls将电动机自动切换到工频电网运行,当前吹炼周期结束后,自动断开KG3,检修变频器,变频器检修完毕后,通过复位按钮,自动返回原变频调速状态。在变频器出现严重故障时,系统能够自动转入工频电网中,负载不用停机,满足现场不能停机的要求。

2.2 电动机及风机参数

    

2.3 除尘风机工艺要求

    1)吹炼工艺周期(见图2)


图 2

    A到B为兑铁加废钢时间:B到c为风机升速时间,可以调节;c到D为吹氧时间;D点风机开始减速;D到E为倒炉测温取样时间;E到F为出钢时间;F到G为溅渣时间。
    整个吹炼工艺周期约21min,其中高速时间(c到D)12min。高速定为45Hz,可以调节;低速定为5Hz,可以调节。

    2)变频器和现场接口
    在B点,由现场提供一对闭合节点(氮氧转换点),当现场氮氧转换开关转换到吹氧状态时,变频器从低速向高速起动,在C点,变频器到达高速后,给现场提供一对闭合节点(高速状态节点),提示现场变频器准备就绪,以便现场操作工进行下氧枪上作。在D点,现场向变频器提供另一对闭合节点(风机减速点),当氧枪提升时,变频器升始降速,降速时问不作具体要求,但在减速过程中如果需要提速,变频器应能满足提速要求。
    风机转速、氮氧切换节点、氧枪位置节点三者满足如图3的关系。


图 3

    现场提供给变频器的两埘节点(氮氧转换点、风机减速点)及变频器提供给现场的高速状态节点均为无源节点,具有2A/30VDC或0.8A/230VAC的容量。

3、设备运行情况

    高压变频器的型号为HARSVERT-A06/080,该变频器的生产、安装、调试周期都很短,总共仅有3个多月的时间,为l号转炉按时投产提供了有力的保证。
    同原来使用液力耦合器比较,北京利德华福技术有限公司生产的高压变频器有以下优点:
    1)运行稳定,安全可靠。原来使用液力耦合器大概40天左右就必须更换轴承,每次需停炉半天左右,带来的巨大的经济损失。HARSVERT-A变频器具有免维护的特点,只需定期更换柜门上的通风滤网,不用停机,保证了生产的连续性。
    2)节能效果显著,大大降低了吨制电耗。
    31电动机实现了真正的软起动、软停运,变频器提供给电动机的无谐波干扰的正弦波电流,降低r电动机的故障次数。同时,变频器设置共振点跳转频率,避免了风机长期在共振点运行,使风机工作平稳,风机轴承磨损减少,延长了电动机、风机的使用寿命和维修周期,提高了风机的利用时率。
    4)变频器自身保护功能完善,吲原来继电保护比较,保护功能更多,更灵敏,大大加强了对电动机的保护。在变频器调试期间,变频器自动保护,报电动机过流。经检查发现电动机有一相线鼻子发牛断裂,电机缺相运行,造成过流。我们及时进行了检修,避免了事故的扩大化。
    5)变频器同现场信号无缝接口,满足生产的需要。变频器内置PLC,现场信号接入灵活。转炉为变频器提供一对高速、低速节点,变频器按照节点的状态自动高速、低速往复运行;将以前仪表柜中的转炉的烟气流量、烟气温度信号接入变频器,把仪表柜拆除,大大节约了
场地。变频器自带转速测定,原来同电机相连的测速器也被取消,由变频器为现场直接提供电机转速指示。
    6)适应电网电压波动能力强,有时电网电压高达6.9kV,变频器仍能正常运行。
   7)同液力耦合器比较,在加速期间大大减小了噪声,削弱了噪声污染。由于不用定期拆换轴承,减少了机油对环境的污染,使风机房的现场环境有了极大改善。

4、节能分析

    改造之前,1#~3#转炉的丁况均相同,改造后1#转炉口可以同2#、3#转炉作对比,最终以每吨钢除尘电耗来分析节能数据(见附表)。
    同液力耦合器比较,吨钢除尘电耗平均减少2.76 kW•h/t:
    1#转炉年产钢量今年预计为35万t,电价为0.44元/kW•h:
    年节电总额为:35万t×2.76X0.44=425040元,节电率为39.2%。

附 表

    同时由于HARSVERT——A变频器的可靠性,避免了原来液力耦合器发生故障时,转炉停炉造成高炉甩铁的情况发生,其经济效益、社会效益也是是巨大的。

5、结论

    从几个月的运行情况来看.北京利德华福公司生产的HARSVERT-A06/080高压大功率变频器性能好,可靠性高,节能效果明显,满足连续生产对调速系统的要求,我公司决定在2#、3#转炉改造中继续使用,目前2#、3#转炉配套的变频器己达现场,正在安装调试中。

文章来源于《节能创新2006——首届全国电气节能大赛论文集》
 
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