关键词: 工控机 定量浇铸 动态失重法 铅阳极板
1 引言
对于铅阳极板的定量浇铸,目前国内通常采用定时控制或容积定量控制,定时法控制通过控制浇铸的时间来达到定量目的,容积定量控制是按设定的金属容积进行计量,由于受铅液的流量、流速、氧化渣、浇铸口或储铅槽结渣等诸多因素的影响,计量误差较大,产品成品率较低。我们对某冶炼厂定时控制浇铸系统进行技术改造,研制出无回流动态失重法定量浇铸微机控制系统,解决了计量精度问题。
2 生产工艺要求及性能指标
铅液从铅锅通过铅泵注入储铅槽,由变频器控制铅泵的频率,即控制注入铅液的流量;储铅槽的秤重计量装置、电磁阀控制从储铅槽浇铸至铅阳极板模中的铅液重量。
1)、铅阳极板重量控制
主要的性能指标为:每次浇铸重量120±4KG。浇铸时间小于8秒,浇铸周期18秒,具有定时法浇铸、动态失重法浇铸两种控制方式并能互相切换。
2)、铅液无回流控制
对储铅槽中的铅液重量进行监控,每个浇铸周期内只调整一次铅泵频率,确保在浇铸时间内注入铅液的流量恒定,并使铅液不回流至铅锅。
3)、动态在线显示生产过程、储铅槽料重、铅阳极板重、班产量等数据,以及运行参数的在线修改和显示。
3、浇铸控制原理
动态失重法浇铸的时序图如图一所示。
t0时刻铅阳极板模到位,打开电磁阀进行浇铸;t1时刻浇铸重量达到控制重量关电磁阀;t2时刻调整铅泵频率;t3至t0时间内测量注入储铅槽中的铅液流量。
1)、铅液无回流控制
浇铸完铅阳极板后,每个浇铸周期的同一时刻t2,对铅泵的频率f进行调整。根据计量槽的控制重量Wg和计量槽料重W1,计算重量误差E,采用PI控制确定铅泵频率
重量误差: E(k) = Wg - W1
铅泵频率: f(k)= f(k-1) + Kp [ E(k) - E(k-1) ] + KI E(k)
2)、铅液流量检测
由于在整个浇铸周期内一直往储铅槽中注入铅液,需在浇铸前确保铅液流量恒定,并测出该流量,因此,在铅液流量已稳定后的t3至t0时间内测量铅液流量Q。
铅液流量: Q=(W0 - W3 )/( t0 - t3 )
3)、铅阳极板重量控制
在铅阳极板模到位时打开电磁阀,铅阳极板重量达到浇铸控制重量W控时关电磁阀。
铅阳极板重量: W = W0 - W1 + Q ( t1 – t0 )+ W提前量
W提前量为电磁阀动作至浇铸口引起的重量偏差,较小且相对恒定。
根据铅阳极板给定重量与实际重量的误差,采用PI控制,对下一周期的控制重量W控进行误差补偿。
4 系统硬件设计
由APCI5000系列工控机、PLC等组成的铅阳极板浇铸系统硬件框图如图二所示。
图二 铅阳极板浇铸系统硬件框图
4.1 APCI5000系列工控机
系统中选用了北京康拓工业电脑公司的APCI5094CPU板、APCI5458A/D板及APCI5476 D/A 板等。
APCI5094CPU板是一块高集成化486单板计算机,它具有工业计算机的所有功能,包括CPU、BIOS、超级I/O芯、二级高速缓存、RAM存储器、增强型IDE硬盘驱动器、软驱接口、多模式并口、二个串口、键盘/鼠标连接器、实时时钟/日历、门狗定时器、平板VGA接口、以太网接口、DOC接口、FLASH电子盘接口等。
APCI5458A/D板是一块智能的光电隔离型32通道16位采集板,采用89C51单片机作为智能元件,板上带有双口RAM芯片,使其可以在不占用主CPU时间的情况下,独立完成A/D采集及数据处理。
APCI5476为光隔8路12位D/A、16路DI、8路DO多功能接口板,一路D/A的输出电流信号送至变频器,控制铅泵频率。
秤重传感器选用了高精度、小信号、耐高温的拉力传感器;高精度、低飘移运算放大器组成放大电路,将重量信号近程放大后再远程传送至工控机。
4.2 PLC
可编程序控制器(PLC)采用FBE-40MC型,它与APCI5000系列工控机通过串行方式通信。
开关量输入信号包括:铅阳极板模到位、链条到位、 平板退到位等,到位信号由LJKB-20/200接近开关检测得到。
现场控制信号包括:失重法/定时法、自动/手动、停浇铸、停脱模、停圆盘等各种控制信号。
开关量输出信号包括:浇铸阀、脱模阀、平板阀、拨距阀的控制信号,以及圆盘和链条的启停控制等信号。执行机构采用液压阀系统,以保证动作执行的准确可靠性,它具有冲力小、力量大、耐用等特点。
5 系统软件设计
本系统本文以APCI5000系列工控机为核心,工控机与PLC通过串行方式通信,工控机部分软件用C语言编写,采用结构化程序设计思想,程序结构清晰。
5.1 主程序模块
该模块主要完成系统及串行通信的初始化,实现各种控制功能等,软件框图如图三所示。
图三 主程序框图
5.2 开机浇铸模块
该模块包括动态失重法浇铸和定时法浇铸。
1)、动态失重法浇铸:在铅液无回流时,浇铸过程为:测量铅液流量——-铅模到位测初重W0——-打开浇铸阀并监测铅阳极板重量——-关浇铸阀——-调整铅泵频率。
在开机溶铅或现场暂停浇铸等有回流的情况下,采用定时法浇铸,检测到无回流时,再采用动态失重法浇铸。
2)、定时法浇铸过程:关浇铸阀——-铅模到位——-打开浇铸阀——-定时浇铸——-关浇铸阀——-调整铅泵频率。
5.3 停机模块
在开机浇铸状态下,使系统停止浇铸。
5.4参数修改模块
在系统处于停机、开机浇铸的状态下,可以在线或离线对给定铅阳极板重量、提前重量、定时法浇铸时间等参数进行修改,工控机对修改后的结果保存在电子盘中。
5.5 数据清零模块
在系统处于停机状态下,可以对班浇铸锭数及班浇铸重量清零,工控机对修改后的结果保存在电子盘中。
5.6 标定模块
系统处于停机状态下有效,标定过程为:测重量G0 ――挂法码――测重量G1——计算标定系数。
系统执行某种功能时,显示器上有相应的功能显示或操作提示。
6 结束语
该系统与原有定时法浇铸系统相比,采用动态失重法浇铸误差小,提高了铅阳极板生产的成品合格率,由于对铅泵频率进行控制,储槽中的铅液无回流,减少了氧化渣的产生,降低了能耗。
参考文献
1 凌澄主编。PC总线工业控制系统精粹。清华大学出版社,1998年
2 王彤编。PC机在测量和控制中的应用。哈尔滨工业大学出版社,1995年