装配厂的零部件上线搬运是生产过程中的一个重要环节,如何提高它的合理性、科学性、经济性和有效性,是值得深入探讨的重要课题。在此,本文将针对东风汽车股份有限公司生产装配的EQ1061车型及EQ1030车型的储存、搬运进行合理的改进并对改进后的效果进行剖析。
零部件装卸、储存和搬运状况
EQ1061及EQ1030车型的大总成共有发动机、变速箱、油箱、水箱、保险杠、工具箱、传动轴、前后桥、空滤器和钢板弹簧等26种。原来在协配库西端的卸货区员工用叉车卸货,装配完成后送协配库内储存堆垛,然后由库区集配用叉车或索引车送达装配线,从卸车到装配线平均距离350m,叉车作业需两次倒运。
在EQ1061及EQ1030车型零部件装卸、储存和搬运的过程中主要存在的问题有:运输距离太长;物流费用太高;零件中间倒运次数多;装配车间物流线路拥挤繁忙;由于作业繁忙,叉车司机容易抢道、抢时间、抢速度,存在事故发生隐患。
改进方案
针对上述问题,我们仔细分析后决定将EQ1061及EQ1030车型的26种大总成从外协库储存调整到总装南侧雨搭储存,并将南侧面雨搭加宽到20m,扩宽面积1 176m2,这样连原有面积共计达1 848m2。
同时对EQ1061及EQ1030车型零部件的装卸、储存和搬运进行统筹规划,具体措施如下:
1.将原来雨搭内放废次品的672m2面积调整规划为这26种大总成的储存面积,经测算,年储存能力为6万辆,储存期3天。
2.将新扩宽1 176m2的存储面积划分为两部分,其中258m2作为空集装器具存放地;另外的918m2作为卸车区,布置3个卸车位。从而大大缓解了协配库两侧雨搭卸货压力和库内储存的压力,起到了合理的分流作用。
改进后的效果和经济效益
经过对EQ1061及EQ1030两车型26种大总成的分流储存、装卸、运输上线,两年来,在实际的生产实践收到了显著效果。
1.零部件的搬运距离由原来平均运距330m减至40m。经调查测算,该雨搭年储存、装卸能力在6万辆水平,可节约6台叉车。
综合起来,一次性节约设备购置费58.8万元,年节约各种费用18.2万元,随着工厂生产量的不断增长,节约费用不断增大。
2.储存、搬运环节减少3个。过去每种零件的储存、搬运环节为:卸下→检查→叉取→运输→进库堆垛→叉取→运输→上线卸下。现在由于零件不入库,并且距离缩短了,部分大总成采用看板运输直接上线,零件的储存、搬运环节为:卸车→检查→叉取→运输→上线卸下。减少了中间环节,缩短了搬运距离,减少搬运量,可以更合理地计划调度来货时间,一些零件采取了少储、不储或只搬运不储存的方法,直接送装配线、分装线,大大提高了运输速度,减少了工人的劳动量,提高工效。
3.零件磕、碰和伤现象减少。过去由于搬运路程长,环节多和重复搬运,经常发生零件磕碰伤而影响产品质量的现象。采取改进措施后,减少了储存环节,零部件可以直接上线,搬运距离缩短了,使得零件磕碰伤的频次大大下降。
4.增强了卸车和入库的及时率
采用大总成分流装卸储存后,来货车辆都能够及时卸车、及时检查和及时入库,增强了生产组织中上、下道工序间的相互服务性。
5.库通道杜绝了拥挤堵塞现象。通过对大总成分流装卸、储存和直线运输上线后,库房出口顺畅,消除了事故隐患。
6.有利于提高仓库管理水平和生产效率。大总成分流后,储存地离装配线近,要货信息快,及时补充,能有效防止停线现象。协配库的储存压力减少了,库容、库貌、仓库的管理水平和生产率均有所提高。