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热收缩膜包装机的电气控制

   日期:2013-03-23     来源:工控之家网    作者:工控之家    浏览:40    评论:0    
[摘要]本文简述了热缩膜包装机电气控制的全过程,论述了PROFIBUS-DP总线和伺服驱动系统总线在热缩膜包装机控制中的应用,包装周期在控制过程中的作用。
[关键词] 总线 包装周期  时序
Electricity-control of packaging machines for heat shrinking film
Zhang You Liang
 Xian Hwasum Research Institude of Packing Technology
 Light industry machinery design and research institue of Xi'an,
Xi'an 710086
Abstract: The test resumed the total process of electricity-control of packaging machines for heat shrinking film, and the application in the machines of PROFIBUS-DP total line, total line of servo-driving system, the function of package period in control process.
Key words: total line, package period, time succession
热收缩膜包装机是利用托盘(纸板)和热收缩膜,将瓶装、听装饮料啤酒包装成3x3或3x4等形式,通过热收缩包装成型。热收缩膜包装产品便于运输,包装成本较低,已广泛应用于饮料啤酒包装行业。在啤酒包装行业,为了生产者和消费者的人身安全,全面禁止塑料绳捆扎啤酒包装形式。国内比较大的啤酒厂率先引进了热收缩膜包装机,多家轻工机械厂推出了不同形式的热收缩膜包装机。我所吸收国外同类产品的优点,设计出了适合我国情的热收缩膜包装机,通过调试和应用,达到了预期的效果。该包装机的控制应用了PLC、人机界面、伺服电机驱动、光电检测、智能仪表等技术,采用PROFIBUS-DP现场总线技术,提高了控制精度,机器运行平稳,包装产量连续可调。
1. 热收缩膜包装机的包装工艺
热收缩膜包装机主要是由瓶整理输送、推瓶、取送纸板(托盘)送切膜、裹膜、热收缩、包装产品输送等组成。其包装工艺过程如图1所示。
图中①瓶整理输送由电机M1变频调速完成控制;②分瓶由1号分瓶伺服电机M2和2号分瓶伺服电机M3及主传送伺服电机M4完成控制;③取送纸板由送纸板伺服电机M5及吸板系统完成控制;

  图1热收缩膜包装机的包装工艺流程图 
④推瓶是由推瓶杆伺服电机M6完成控制;⑤送切膜是由伺服电机M7及切膜系统完成控制;⑥裹膜是由裹膜伺服电机M8及主驱动伺服电机M4完成控制;⑦热收缩是由热缩系统完成控制;⑧包装产品传送是由传送电机M9完成控制。
  2.热缩膜包装机的系统控制特点
2. 1控制系统的组成
热缩膜包装机的控制系统是由PLC和检测执行元件、人机界面、伺服电机通过PROFIBUS-DP现场总线组成,7台伺服电机同时接在伺服系统总线上,如图2所示。PLC通过检测元件对机器运行情况检测,控制执行元件的执行,通过PROFIBUS-DP总线对伺服电机运行情况检测和对伺服电机的控制。
2. 2伺服系统的主从控制
多台伺服电机的主从运行是同步运行的行之有效的形式之一,本控制系统把推瓶电机M6作为主机,其它伺服电机作为从机跟随M6

同步运行。送纸板电机M5、导膜杆电机M8同推瓶电机M6匀速运动同步运行。分瓶电机M2、M3,送切膜电机M5,按照自身的运动曲线同推瓶电机M6同步运行。
如图2所示,双总线是热缩膜包装机控制系统的特点,伺服电机的主从同步运行数据通过伺服驱动器的系统总线传输,伺服之间的数据传送不同过PROFIBUS-DP总线,同步控制不需要PLC控制,伺服同步控制系统在同一个软件平台运行,提高了控制速度和控制精度,简化了PLC软件编程。PLC同伺服电机、人机界面的数据传送通过PROFIBUS-DP总线,传送伺服电机的开关指令、报警数据,主驱动电机的运行位置数据等,在人机界面上可以方便的修改控制系统的参数。
2.3机器运行位置的检测和包装周期
在伺服控制中,伺服电机装有旋转编码器,根据旋转编码器的反馈信号,伺服控制器对伺服电机进行闭环控制,旋转编码器比较经济的选择是增量型编码器,它与电机转速成正比的频率产生脉冲,伺服控制器对脉冲计数,以便进行控制。通过PROFIBUS-DP总线,伺服控制器将所计数传送到PLC(存放在MT中)中,MT的数值就反映出机器的运行位置。
在包装过程中,推瓶杆推出一组瓶子完成一个包装,在推瓶杆经过处安装一个检测开关B1,利用B1对MT复位,MT的数值周期性变化,MT中的数据就反映出包装周期内的位置数据。在每一个包装周期内,取纸板、放纸板、送切膜、分瓶等,同MT有一一对应的数据关系,根据一一对应的数据对机器的每一个动作进行控制。
3. 取纸板(托盘)的控制
取纸板的原理是通过高速气流产生微真空(真空发生器),进行吸纸板。如果产品通过,B2检测到信号,根据MT中的数据,判断吸盘到达放纸板处,开电磁阀Y1产生真空吸纸板,根据MT中的数据,判断到达释放纸板的位置,关电磁阀Y1,开电磁阀Y2破坏真空,释放纸板,其控制时序图如图3所示。

图3 取纸板控制时序图
4. 分瓶电机的控制
4.1分瓶原理
在热收缩膜包装机中,包装段的瓶传送通过主驱动电机传送,分瓶是将排列紧密的瓶子分成3x3或其它组合的瓶子组。其分瓶原理如图4所示,两个分瓶电机的传送链上,分别装有等距离的两组挡瓶爪,两个电机快慢交替运行,将排列整齐的瓶子成3x3瓶组,通过主驱动电机传送到下一个工位。

  图4  分瓶原理示意图
4.2分瓶电机的控制
从分瓶的原理可以看出,分瓶电机M2、M3有规律交替快慢运行。热缩膜包装机的伺服系统采用SEW伺服控制器和伺服电机,SEW伺服控制器的特点是可编程运行,按照编程曲线运行,通过伺服系统总线传输同步运行信号,图5为分瓶电机M2、M3的运行曲线,推瓶电机的脉冲数作为时间轴,进行主从同步运行,在一个推瓶周期内,完成一次分瓶过程。
分瓶电机M2、M3的是按照自身的运动线与推瓶电机同步运行,是推瓶电机的从机,随推瓶电机运行而运行。由于包装工艺的要求,分瓶电机M2、M3不能于推瓶电机M6同时启动,只有在推瓶电机M6启动后,在特定的位置(通过 TM的数据判断)启动,停机时,运行完一个分瓶周期才能停止。只有这样,停机后才能停在同步初始位上,保证下次启动的同步性,分出的3X3瓶组通过推瓶杆传输到下一个工位。

   图5 分瓶电机M2、M3运行曲线图
5. 送切膜电机的控制
5.1送切膜电机的运动曲线

图6 送切膜电机的运行曲线
根据包装工艺的要求,送切膜电机的运行曲线如图6所示,OA
段为托盘下压膜的长度,OA’为3x3瓶子移动OA长推瓶杆电机运行的脉冲数,AB段为裹膜和托盘后半部压膜的长度,AB段运行过程中,送膜速度比较快,保证导膜杆顺利的把膜裹在包装产品上。BC段为膜切断后,将膜送到膜出口的长度,确保下次膜顺利导出。送切膜电机作为推瓶电机的从机同步运行,推瓶电机的脉冲数是送切膜电机运行曲线的时间轴,OC’为一个送膜周期数,O点由PLC根据MT中的值确定,A’是高速送膜的起点,B’是高速送膜的终点,C’是送一个膜长的终点。推瓶电机和送膜电机以主从关系运行,在一个送膜周期内,推瓶电机停,送膜电机跟随推瓶电机停,推瓶电机开,送膜电机跟随推瓶电机开。
5.2送切膜电机的控制
送切膜电机的控制包括送膜、切刀定位、切刀离合、切刀制动、

图7 送切膜控制时序图
卷膜制动等动作,这些动作的执行,是由设定数据同MT中的数据比较进行控制。控制时序图如图7所示。B3为产品通过检测信号,M3为送切膜控制标志继电器, M4为控制通过PROFIBUS-DP总线传送给送切膜电机开机数据,送切膜电机接到开机信号后,以推瓶电机脉冲数作为时间轴,按照自身的运行曲线,送一个包装膜。Q1、Q2、Q3分别对切刀定位汽缸、切刀离和器、切刀制动器的控制,在切刀离和之前,汽缸抬起,切刀旋转切膜,汽缸释放、切刀制动,完成切膜。Q4膜卷制动,其作用是消除膜卷惯性,使膜传送平稳。
5. 结束语
热缩膜包装机的电气控制根据机械结构的不同而不同,其控制方式差异比较大,本文论述的仅为其中的一种,简略的论述了该包装机电气控制的设计和调试中的认识。为了保护生产厂商的利益,文中的数据作了技术处理,控制的方式和原理论述是正确的。实践证明,该控制方案是成功的,克服了同类包装机包装产量不能连续可调的缺点,减少了许多检测元件,提高了控制的可靠性。

 
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