荆门石化洪湖首站的输油泵拖动电机功率为630kW,电压等级为6000V。从输油泵运行状况看,泵在额定转速(工频运行)下运行时,所能输送的液量远大于实际需要输送的液量。原来工频运行时,只能靠调节出口阀门开度来调节所输液量,造成阀门前后压差增大,产生较大的节流损耗。电机由于只能在50Hz下定速运行,能量损失较大。同时,由于出口阀门阀前压力远大于阀后压力,使得油泵极易出现密封损坏和机泵损耗,经常造成泄漏停泵,给生产造成很大影响。
一、调速节能原理分析
图1 为典型的油、水泵机械在不同转速时的输出特性曲线。
图中,H(n1),H(n2)表示调速时的Q = f(H)曲线,R1,R2表示阀门调节时的管路阻力曲线,阀门控制时Q ® Q1,A ® B,HA ® HB,阀门控制时功率消耗P1由0HBBQ1表示,调速时功率消耗P2由0HCCQ1表示,若P1 > P2则可以表明,调速时功率消耗远小于阀门节流时的功率消耗,根据相似原理:
Q1 / Q2 = n1 / n2 H1 / H2 = (n1 / n2)2 P1 / P2 = (n1 / n2)3
由上式可知,当转速下降1/2时,流量下降1/2,压力下降1/4,功率下降1/8,即功率与转速成3次方的关系下降,如果不是用关小阀门的方法,而是把电动机转速降下来,那么,随着泵的输出压头压力的降低,在输送同样流量的情况下,原来消耗在阀门上的功率就可完全避免,这就是调速节能原理所在。简单地说,也就是在不装变频调速装置时,泵的出口排量靠出口阀控制调节,电动机易过负荷。流量小时,靠关小阀门调节,增加了泵管压差,使部分能量白白消耗在出口阀门上。安装变频调速器后,可以降低泵的转速,泵的扬程也相应降低,电动机的电耗也降低,使原来消耗在泵出口阀上的泵管压差,用无级调速方法得到了解决。由于采用恒转矩特性,变频降速后的电动机转矩不变,拖动力矩恒定,可以保证输液量,从而实现了节约电能的作用。
二、现场使用及节能效果
为了解决洪湖首站输油泵存在的油泵及电机故障较频繁、影响正常生产以及能量损耗较大的现状,我们对洪湖首站的一台输油泵采用德国西门子公司的西门子SIMOVERT - A系列变频器,进行了变频调速改造。根据生产实际需要,采用了现场起动、停止、故障复位和现场频率给定等控制方式,并设计了变频器故障的现场声光报警和急停按钮。西门子SIMOVERT - A变频器有完善的过流、过压、欠压、短路等保护功能和故障自动检测及显示功能,可以显示故障原因,方便了检修及维护。为了保证生产的连续性和变频器一旦出现故障检修时的需要,还设计了工频旁路。自2000年11月底,洪湖首站输油泵变频器投入运行至今,变频器运行非常稳定,运行频率稳定在39Hz左右,负载电流也从原工频运行时的67A降到了现在的45A左右,在满足正常输油的情况下,不但节约了大量电能,而且减少了泵出口阀两侧的压力之差,使泵内压力降低,彻底消除了输油泵因压力过高引起的密封损坏,流体外泄的情况。
为了准确掌握变频后负载的实耗功率,定量分析其节能效果。我们于2001年3月1日至7日对变频泵作了数据测试,测试结果见下表 :
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